本部炼钢厂领导班子,团结带领全厂干部职工,优化生产组织模式,强化设备检修质量,严把每一道生产关口,持续开展合金优化工作,600kg硅锰替代工艺的执行,以及含V生铁进行富N合金化工艺,为降本缩差提供了保障。严把原燃料进口关,加大进场冷料的验收工作,确保冷料的质量有保障;坚持做好原燃料使用效果评价工作,在转炉上努力做好各种类型废钢的分装和测算,不厌其烦地做好数据收集,按照使用效果决定外购冷料预算,进一步降低钢铁料消耗、合金消耗。在铁水消耗上也下足了功夫。首先是做好铁水罐加废钢工作,达到了60%以上;其次是炉后钢包内加精废钢,每一炉大概加入1.2~1.5t的精废钢,大大提高了铁水消耗。在定重合格率上,加强领导,落实责任,及时反馈,做好铸坯定重的在线跟踪工作。
本部炼钢厂把对标降本与大激励融合起来,实现良性对标赶比超,认真做好对标复盘总结,勇于自我剖析,在全厂职工的共同努力下,9月份突破了铁水消耗、钢铁料消耗、定重合格率、万吨废品量主要指标创历史新低!